中國化工報:陜化公司塑編吹膜技術難題獲突破
5月中旬,陜化公司塑編吹膜工段原料工藝調整方案取得階段性成功,徹底解決了多年來吹膜工藝黏連的困擾。

吹膜工段負責各類包裝袋內膜的生產任務,下接圓織、內粘及裁印工段,是包裝袋生產的重要環節。每逢夏季,內膜黏粘問題更是一件“頭痛不已”的事情。究其原因,主要是自吹膜工段原料之一EVA聚乙烯。此種聚乙烯因融化溫度低、粘性大、附著力好,是保證包裝袋內膜與外袋充分黏連的重要原料。伴隨夏季氣溫攀升,設備溫度也隨之水漲船高,生產出來的內膜未等進入下游圓織工段,布輥內側仍大量黏連,僅此一項浪費可達15%。雖然成功度過圓織工段,再進入下游裁剪工段,因其熔點較低,布輥經熱切后,切口便迅速黏連,裁剪操作工不得不人工將一條條切口搓開。隨著近年塑業產能不斷擴大,裁剪工段日產量約10萬套,僅此搓口工作便為操作工造成很大的工作負擔。
2021年,陜化公司以問題為導向,赴多家塑編兄弟單位調研,終于在原料工藝配比方面尋得突破。后經兩個多月的工藝調整試驗,至5月中旬,吹膜工段原料工藝調整方案取得階段性成功。生產出的新內膜在粘合性、開口性等都取得大幅提升,徹底解決了多年來吹膜工藝黏連的困擾,極大減輕了下游裁剪工段工作量,進一步提升包裝袋質量。經測算,此項工藝實施后,每年可杜絕內膜浪費約122萬條。(李亞圓)

